電磁流量計(jì)常見問題及解決方法
發(fā)布時(shí)間:2023-08-09 15:02:16來(lái)源:hseauto.cn來(lái)源:..
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1.1電磁流量計(jì)在運(yùn)行中常見的故障有兩種:
一是儀表本身故障, 即儀表結(jié)構(gòu)件或元器件損壞引起的故障;二是由外部原因引起的故障。
1.1.1原因分析
原因一般有:
?。?) 電纜接線不正確;
(2) 儀表供電不正常;
(3) 液體流動(dòng)狀況不符合安裝要求;
(4) 傳感器零部件損壞或測(cè)量?jī)?nèi)壁有附著層;
(5) 轉(zhuǎn)換器元器件損壞。
1.1.2解決方案
(1)檢查電纜是否有破損短路或斷路,檢查接線是否對(duì)應(yīng)其接線端子;
?。?)確認(rèn)電壓等級(jí)(220V/24V),檢查控制系統(tǒng)柜內(nèi)保險(xiǎn)、電源線路板輸出電壓是否正常。
(3)檢查液體流動(dòng)方向和管內(nèi)液體是否充滿。對(duì)于能正反向測(cè)量的電磁流量計(jì),方向不一致雖可測(cè)量,但設(shè)定的顯示流量正反方向不符必須改正。也可改變傳感器上的箭頭方向并重新設(shè)定顯示符號(hào)。管道未流滿液體主要是傳感器安裝位置不妥引起的,應(yīng)在安裝時(shí)采取措施。
?。?)檢查變送器內(nèi)壁電極是否覆蓋液體結(jié)垢層,對(duì)于容易結(jié)垢的測(cè)量液體,要定期進(jìn)行清理。
?。?)若判斷為元器件損壞引起的故障,更換元器件即可。
1.2流量測(cè)量值與實(shí)際值不符
1.2.1原因分析
這類故障一般由以下情況引起:
?。?) 變送器電路板是否完好;
(2) 當(dāng)液體流速過低時(shí),被測(cè)液體中含有微小氣泡,氣泡上升在管道上方逐漸聚集,則液體流通面積發(fā)生變化,氣體多時(shí)還會(huì)產(chǎn)生干擾信號(hào),影響測(cè)量準(zhǔn)確度;
(3) 信號(hào)電纜出現(xiàn)連接不好現(xiàn)象或使用過程中電纜的絕緣性能下降引起測(cè)量不準(zhǔn)確;
(4) 轉(zhuǎn)換器的參數(shù)設(shè)定值不準(zhǔn)確。
1.2.2解決方案
?。?)檢查變送器電路板是否完好。接線盒進(jìn)水或被液體腐蝕,可導(dǎo)致電器性能下降或損壞,此時(shí)應(yīng)更換電路板。
?。?)保證管道內(nèi)液體流速在最低流量界限值之上。
(3)檢查信號(hào)電纜連接和電纜的絕緣性能,若電纜松動(dòng),將其重新連接即可;若檢查到電纜的絕緣性不符合絕緣要求,則需要換新電纜。
(4)重新對(duì)轉(zhuǎn)換器設(shè)定值進(jìn)行設(shè)定,并對(duì)轉(zhuǎn)換器的零點(diǎn)、滿度值進(jìn)行校驗(yàn)。
1.3輸出信號(hào)超滿度量程
1.3.1原因分析
這類故障一般由以下情況引起:
?。?) 信號(hào)電纜接線出現(xiàn)錯(cuò)誤或電纜連接斷開;
?。?) 轉(zhuǎn)換器的參數(shù)設(shè)定不正確;
?。?) 轉(zhuǎn)換器與傳感器型號(hào)不配套。
1.3.2解決方案
?。?)檢查信號(hào)回路連接,若信號(hào)回路斷開,輸出信號(hào)將超滿度值, 此時(shí)需重新校驗(yàn)信號(hào)電纜并檢查電纜的絕緣性能是否完好,若不符合要求,則需更換新的電纜。
(2)檢查轉(zhuǎn)換器的各參數(shù)設(shè)定和零點(diǎn)、滿度是否符合要求。
?。?)檢查到轉(zhuǎn)換器與傳感器的型號(hào),不配套則需廠方調(diào)換。
1.4零點(diǎn)不穩(wěn)
1.4.1原因分析
這類故障一般由以下情況引起:
(1) 管道未充滿液體或液體中含有氣泡。
(2) 液體方面(如液體電導(dǎo)率均勻性不好、電極污染等)的原因。
(3) 信號(hào)回路絕緣下降。
1.4.2解決方案
(1)管道未充滿液體或液體中含有氣泡皆為工藝原因,請(qǐng)工藝人員確認(rèn)即輸出值可恢復(fù)正常。
(2)若測(cè)量管內(nèi)壁結(jié)垢或有雜質(zhì)、電極被污染,均有可能出現(xiàn)零點(diǎn)變動(dòng),此時(shí)必須清洗;若零點(diǎn)變動(dòng)不大,也可嘗試重新調(diào)零。
?。?)由于受環(huán)境條件影響,灰塵、油污等可能進(jìn)入表殼體內(nèi),需要檢查電極部位絕緣是否下降或破壞,若不符合絕緣要求,則必須進(jìn)行清理。
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